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技改之流程法

控本提效      成本控製部 劉秋明

       隨著市場越來越透明化,工廠的利潤空間縮小,而成本則不斷上漲,我們要在這個行業生存,隻能通過管理提升、減少工廠皮費來提高淨利潤。要提高效率來增加產值,降低製造成本,就一定要重視和持續推進現場的改善提升。

       從IE的角度來說,改善提升的方法需用到IE改善七大手法:人機法、動改法、防錯法、五五法、雙手法、流程法、抽查法,今天我們重點講述流程法:

       改善一:電機之織片做釘鈕開鈕門記號位

       走訪各個工廠,發現有些工序做法不一樣,例:有的工廠釘鈕開鈕門記號位直接織片做記號,有的工廠釘鈕開鈕門記號位還是用粉筆畫,工序流程多兩道工序,按14針女裝開胸5粒鈕,點釘鈕開鈕門記號位時間需23秒/件,噴槍吹粉17秒/件,兩道工序直接成本工價2.3元/打。

       改善前工序流程:織片沒釘鈕開鈕門記號——做釘鈕開鈕門記號——打鈕門——釘鈕扣——噴槍吹粉——扣鈕

       改善後工序流程:織片釘鈕開鈕門記號——打鈕門——釘鈕扣——扣鈕

       改善建議:建議織片還沒釘鈕開鈕門記號的工廠,嚇數和畫花進行技改,簡化點位記號,算好釘鈕開鈕門記號,節省點位及噴槍時間,直接節約成本工價2.3元/打,並杜絕掉點位粉筆印處理不幹淨的品質隱患。如圖所示:

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       改善二:縫盤之工序順序的重新編排

       IE工藝程序分析,發現工時消耗較多的工序,重排簡化此工序;工序流程的重新編排,不僅僅是生產效率的提升,同時也是品質的提升。

       例如:男裝圓領彎夾長袖過頭笠(縫盤16針)43184件。

       改善前工序流程:

       鎖眼(102秒/件)——納膊(82.8秒/件)——上袖(219秒/件)——埋夾(228秒/件)——縫領+有領貼(309.6秒/件)——埋領咀(43.2秒/件)。

       改善前縫盤工時總計16.41分鍾/件。

       改善後工序流程:

       鎖眼(102秒/件)——納膊一邊(41.4秒/件)——縫領+領貼(268.2秒/件)——納膊至領咀(45秒/件)——上袖(219秒/件)——埋夾(228秒/件)。

       改善後縫盤工時總計15.06分鍾/件。

       改善建議:

       若前後工序調整後,可以節省時間81秒/件,效率提升9%,直接成本節約2.70元/打。雖然效率提升隻有9%,但工序流程編排降低了縫領工序的等級難度,同時解決改善了縫領貼位鬆散問題,改善後後領貼位置緊密,領咀位置原來埋底挑麵,現埋麵挑底,外觀形態平整。如圖所示:

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        流程法可以驅除不必要的手續與流程,降低製造成本,提高工作效率,以上兩個案例用流程法改善的方向:盡可能取消不必要的工序;合並工序,減少搬運;安排最佳順序。

       改善永無止境,我們一直在改善的路上。